公司動態(tài)
51403988-150
閱讀:74 發(fā)布時間:2018-3-1551403988-150 現(xiàn)貨議價
51403988-150 現(xiàn)貨議價
51403988-150 現(xiàn)貨議價
3.1硬件部分
(1)系統(tǒng)的硬件設(shè)備:電源模塊1塊;CPU模塊1塊;數(shù)字量輸入模塊4塊;數(shù)字量輸出模塊4塊。各模塊之間由地址總線連接,由現(xiàn)場送來的操作及設(shè)備狀態(tài)信號,通過4個輸入模塊進入CPU,由CPU進行邏輯運算后,把結(jié)果送至輸出模塊,直接控制各驅(qū)動設(shè)備的接觸線圈,完成整個系統(tǒng)的控制。
(2)系統(tǒng)點數(shù):9點接收操作臺起停信號;14點接收設(shè)備運行狀態(tài)信號;9點接收事故信號。輸出32點:11點用于設(shè)備狀態(tài)及故障顯示;18點用于啟動設(shè)備指令;3點用于故障報警及顯示。
本系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,線路清晰,體積小,可完成兩個繼電器柜所能完成的一切控制功能??蓪崿F(xiàn)自動、手動兩種方式對12臺驅(qū)動設(shè)備的連鎖控制,同時增加了系統(tǒng)安全停機、故障報警、燈光顯示等功能。
3.2軟件部分
主要功能:實現(xiàn)兩種工藝要求,正常生產(chǎn)和調(diào)劑爐況兩條不同的流程。其zui大特點是:
(1)確保按工藝流程啟動,防止誤動作。
(2)提高故障判斷、顯示及處理能力。
(3)實現(xiàn)了系統(tǒng)重大故障時全線安全停機功能。
(4)節(jié)約能源。
(5)增加了皮帶檢測功能,包括斷帶、撕裂、跑偏、安全啟動等功能。
(6)為了防止誤操作,設(shè)計了按鈕的確認功能。
原來的布料系統(tǒng)中,在某一設(shè)備發(fā)生故障時,只有該設(shè)備和前序設(shè)備同時停機,后序設(shè)備仍然運行,而且,系統(tǒng)故障發(fā)生時,線路控制自鎖,當(dāng)解除故障后,該設(shè)備又自動啟動。由于該套設(shè)備是流水線作業(yè),當(dāng)系統(tǒng)中某一環(huán)節(jié)發(fā)生重大故障時,后序設(shè)備沒有必要也不應(yīng)該運行;一方面,可能造成原料的堆積和散落,使事故擴大化,另一方面也是能源的浪費,還有故障解除后,設(shè)備又自動啟動,不僅容易造成安全事故而且可能引發(fā)新的設(shè)備事故。為此,我們在設(shè)計中考慮兩方面的問題,一是增加對故障點的報警和顯示,給維護和操作人員提供方便,盡可能減少故障處理時間,另一方面,一旦某一設(shè)備出現(xiàn)重故障時,后序設(shè)備立即按流程自動停車,不僅有效地防止事故擴大而且節(jié)約了能源。
3.3初期投入發(fā)現(xiàn)的問題
(1)系統(tǒng)改為PLC自動控制以后,操作人員和維護人員一時難以適應(yīng),出現(xiàn)故障后手忙腳亂,無從下手。針對這個問題,我們多次加強崗位人員和維修人員的培訓(xùn),提高他們處理問題的能力。
(2)由于豎爐風(fēng)機負荷較大,它的啟動、停車對電網(wǎng)影響較大、PLC系統(tǒng)因電網(wǎng)干擾有時誤動作,為此,我們在PLC供電部分增加了隔離變壓器濾掉電網(wǎng)尖峰干擾。
通過對上述方案的補充、完善、保證了PLC控制系統(tǒng)的可靠性。
3.4實施效果
該控制系統(tǒng)自2004年11月投入生產(chǎn)后,*,通過生產(chǎn)實踐,該系統(tǒng)優(yōu)點主要體現(xiàn)在以下幾方面:
(1)系統(tǒng)設(shè)計合理,較好地滿足了8立方米豎爐生產(chǎn)的工藝要求。
(2)該控制方案功能齊全,系統(tǒng)靈活可靠,在國內(nèi)同類豎爐中達到了國內(nèi)水平。
(3)本系統(tǒng)與具有相同功能的繼電器控制系統(tǒng)相比,結(jié)構(gòu)大大簡化,線路清晰直觀,便于維護,縮短了故障處理時間,減少了工人的勞動強度,深受工人好評。
(4)該系統(tǒng)對惡劣的環(huán)境適應(yīng)性很強,抗干擾性能好,運行穩(wěn)定可靠,降低了故障率,提高了設(shè)備作業(yè)率,從而提高了豎爐產(chǎn)生能量。