原理:
腐竹豆腐污水經(jīng)管網(wǎng)收集后進入污水處理系統(tǒng),腐竹豆腐污水經(jīng)人工格柵去除粗大的懸浮物;出水自流進入初沉池,利用重力的作用沉淀去除污水中的SS;出水自流進入調(diào)節(jié)池,收集二沉池的出水,并調(diào)節(jié)水質(zhì)水量;出水經(jīng)泵提升進入進入HY-BP-1.5型一體式污水處理設(shè)備,首先經(jīng)過水解酸化池,水解酸化池內(nèi)設(shè)置有填料及布水系統(tǒng),提高了活性污泥的濃度和改善系統(tǒng)的傳質(zhì)速度,同時在厭氧的條件下,將大分子有機物分解為小分子的氨基酸的羧酸,減輕后續(xù)好氧處理的負(fù)荷,提高了處理效率;出水自流進入一級接觸氧化池,池內(nèi)微生物通過好氧作用將水中污染物質(zhì)分解消化,將有機物降解為水和二氧化碳,使水質(zhì)得到凈化,同時利用硝化菌的代謝作用,把氨氮轉(zhuǎn)化為***;出水自流進入二級接觸氧化池,主要是對污水進一步凈化處理;出水自流進入二沉池,利用重力的作用沉淀分離出污泥,保證出水達標(biāo)排放;污泥沉淀后部分污泥回流至一體化污水處理設(shè)備內(nèi),剩余污泥由污泥泵打入污泥干化池,經(jīng)干化脫水后定期外豆制品污水處理設(shè)備
豆制品污水處理設(shè)備
好氧生物處理對污染物的去除相當(dāng),有研究指出[19],好氧方法如AB法對豆制品廢水的處理效果良好;A段的COD負(fù)荷率210kg?m-3d-1左右,HRT610h,B段則分別為013kg?m-3d-1和810h,進水CODcr濃度是6000~7000mg?L-1,出水可低于200mg?L-1。目前,有的小型豆制品廠利用膜生物反應(yīng)器(MBR)好氧處理此類廢水,總HRT為24h,處理后的出水SS小于10mg?L-1,CODcr小于30mg?L-1,NH+42N*硝化。
采用厭氧與好氧處理相結(jié)合的工藝,廢水首段經(jīng)過厭氧發(fā)酵,絕大部分有機污染物被降解去除,部分難降解的大分子物質(zhì)也被轉(zhuǎn)化成小分子中間產(chǎn)物;厭氧出水進入好氧段,采用活性污泥法或氧化塘法處理。
豆腐廠加工污水處理設(shè)備
(1)高、低濃度廢水調(diào)節(jié)池分開設(shè)置,解決廢水水量和水質(zhì)的不均勻性問題,同時在高濃度調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)蒸氣管,滿足中溫厭氧反應(yīng)的要求,在混合調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)置預(yù)曝氣設(shè)施,防止懸浮物沉淀。
(2)在調(diào)節(jié)池前設(shè)置氣浮池,將進水中的大部分懸浮物去除,防止調(diào)節(jié)池表面出現(xiàn)浮渣層。
(3)豆制品廢水出水溫度較高,極易酸化,廢水排出車間后,在管道內(nèi)流動的過程中即已變酸,當(dāng)?shù)竭_廢水處理廠時,廢水的pH可達到5左右。為了防止UASB反應(yīng)池出現(xiàn)酸化現(xiàn)象,在UASB反應(yīng)池前設(shè)置投加NaOH的裝置,調(diào)整廢水的pH。另外,設(shè)置廢水回流設(shè)施,也可降低廢水在UASB反應(yīng)池內(nèi)部的酸化作用,同時可改善廢水在UASB反應(yīng)池內(nèi)的布水條件。
(4)由于SBR工藝具有運行穩(wěn)定性好、抗沖擊能力強,并具有防止污泥膨脹等優(yōu)點,好氧部分采用了SBR工藝。
(5)豆制品廢水屬于高濃度有機廢水,廢水的可生化性好。采用氣浮-UASB–SBR-砂濾-生物活性炭過濾工藝,效果良好。
豆腐廠加工污水處理設(shè)備
豆制品廢水極易酸化,因此實際運行中需投加NaOH調(diào)節(jié)UASB反應(yīng)池廢水的pH,防止揮發(fā)酸濃度升高。運行中應(yīng)嚴(yán)格控制SBR池的進水容積負(fù)荷不超過0.15kgBOD5/(m3?d),避免因超負(fù)荷運行出現(xiàn)的污泥膨脹現(xiàn)象。對由于磷元素缺乏引起的絲狀菌污泥膨脹,運行中應(yīng)投加含磷化合物,保持廢水中BOD∶P為100∶1,就可以控制絲狀菌引起的污泥膨脹。
生產(chǎn)豆制品污水處理設(shè)備
在豆腐生產(chǎn)工藝過程中,高、低濃度廢水較難分開,建議今后設(shè)計中將高、低濃度廢水混合處理,廢水來水水質(zhì)較穩(wěn)定,對處理系統(tǒng)的沖擊較小,還可以簡化處理系統(tǒng),減少***。