挖掘機加裝卷揚機廠家
卷揚機已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各個行業(yè),在建筑機械行業(yè)使用尤其較廣,但卷揚機在長時間工作的情況下經(jīng)常會發(fā)生漏油和過熱的現(xiàn)象。卷揚機漏油,要注意觀察油封部位,檢查油封是否有龜裂、內(nèi)唇口有無開裂或翻邊。還要注意“三個檢查”:檢查油封與主軸結(jié)合面有否劃傷與缺陷,存在劃傷與缺陷的應(yīng)予更換。檢查回油是否暢通,回油不暢使曲軸箱壓力過高導致油封漏油或脫落,必須保證回油管小管徑,并且不扭曲、不折彎,回油順暢。檢查油封、箱體配合尺寸,不符合標準的予以更換。在卷揚機的日常操作中,會因卷揚機的長時間超負荷運作而出現(xiàn)卷揚機過熱故障。常見的發(fā)熱部位有兩處:卷揚機減速機出氣口溫度過高;運轉(zhuǎn)部位發(fā)燙。
卷揚機噪聲控制
國家交通基礎(chǔ)設(shè)施、城市建設(shè)的規(guī)模越來越大,建筑工程中使用的卷揚機規(guī)模、功率隨之越來越大,牽引速度也越來越快,相應(yīng)地卷揚機的關(guān)鍵傳動件卷筒開式齒輪副結(jié)構(gòu)的尺寸越做越大,在大功率、高速度運轉(zhuǎn)情況下卷揚機的噪聲也越來越高,然而這是國家標準所不允許的。 建筑卷揚機國家標準GB1955—2002規(guī)定合格的卷揚機噪聲限值為機外不得大于85dB(A)、操作者耳邊不得大于88dB(A)。當卷揚機牽引力較小、速度較低時其噪聲都遠低于標準限值,控制也容易;但當牽引速度較高、牽引力較大時要確保噪聲不超標,需從設(shè)計、工藝、材料、質(zhì)檢等各個環(huán)節(jié)采取有效措施。1 存在問題:卷揚機噪聲來源有多種途徑,但本質(zhì)上是撞擊和振動的結(jié)果,一般是由于齒輪嚙合質(zhì)量差、運動不平穩(wěn)在運動中產(chǎn)生了瞬時加速度而造成的。 我們一臺80kN快速可溜放液力控制卷揚機,鋼絲繩牽引速度為30m/min、電機功率55kW,機器噪聲一般在標準范圍以內(nèi),但出現(xiàn)偶爾噪聲超標現(xiàn)象,少數(shù)機器不能通過出廠檢驗。在排除噪聲時感到無從下手,因機器制造所依據(jù)的圖樣、工藝流程相同,既然絕大多數(shù)產(chǎn)品合格,就應(yīng)排除設(shè)計和工藝不合理因素。
噪聲來源分析及控制
1、底盤 我們認為底盤的設(shè)計制造存在造成噪聲的可能:①底盤采用箱形結(jié)構(gòu),不是所有焊縫都進行連續(xù)焊接,各個底盤焊縫的長短、高低位置不同,底盤剛性存在較大個體差異,有的則產(chǎn)生共鳴效應(yīng),機器如有一點震動噪聲就被放大;②底盤由鋼板焊成,不具備吸震消聲功能,如果其固有頻率與齒輪嚙合頻率接近就可能造成個別機器因齒輪弱小震動引發(fā)較大共震,引起噪聲值上升。 我們針對上述可能性分別進行試驗,但通過三次實驗發(fā)現(xiàn)噪聲高低與底盤結(jié)構(gòu)、剛度、頻率等因素呈弱相關(guān),噪聲大小與運動件強相關(guān),因此底盤設(shè)計構(gòu)造、制造質(zhì)量并不是噪聲超標的原因。
2、軸承間隙 有人認為,既然噪聲是伴隨卷筒總成和傳動件,那么就可能由于卷筒滑動軸承間隙大而引起。我們對卷筒零件配合間隙進行選擇,保證軸承孔與主軸間隙符合圖紙要求,裝配后進行試驗。試驗時采用變頻電機調(diào)速,觀察速度對噪聲的影響。大量試驗結(jié)果表明,速度對噪聲影響是*位的,卷筒轉(zhuǎn)速越高則噪聲值越大、機器震動越激烈;間隙在其次,主軸與軸套間隙越大則噪聲也越大;而底盤對噪聲影響小。如果機器本來噪聲就很低,則速度高低、主軸間隙大小的變化都不會產(chǎn)生過大噪聲,由此表明噪聲超標也不是由軸承間隙大而引起的。